.在高温试验中,温度达不到试验设定温度值时,检查电路控制系统、加热系统,逐一排除故障。温度升得很慢,要检查风循环电机、风循环的调节挡板。温度过冲厉害,需要重新自整定PID参数,但一般自整定时间较长,可根据厂家提供的经验PID值设定。温度直接上升,不受控制,说明控制电路出故障,须更换控制仪表或固态继电器(SSR)等。
2.低温达不到试验设定温度值时,观察温度变化后再作判断。如果温度降得很慢,就要先将试验室烘干,使试验室完全干燥后再做试验;如果温度降到一定值后有回升的趋势,就要考虑设备的使用环境温度是否过高、放置的位置是否太过靠墙等。在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障,冷媒不够就要加对应型号的冷媒,如果是转子泵等问题,则要请厂家的专业人员进行检修。
3.在做湿热试验时,出现湿度显示值长期达到100%RH,但实测却是非常低的相对湿度时,可能是湿球传感器上的纱布干燥引起。要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由水位控制器自动控制的,查水位控制器供水系统是否供水正常、水位控制器工作是否正常。另一种可能是湿球纱布因使用时间长,或供水不是纯净水等,使纱布吸水能力下降而变得干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。出现无法加湿的情况,主要查看加湿系统的供水系统,供水系统内是否有一定的水量,加湿器内水位控制是否正常。如以上均正常,那就要检查湿度控制系统。出现湿度过冲情况,就需要重新自整定PID参数,但一般自整定时间较长,可根据厂家提供的经验PID值设定。做高温高湿度试验时出现湿度过冲且长时间不能恒定的情况,主要看除湿系统是否正常。现在大部分恒温恒湿机在60℃以下采用压缩机除湿,60℃以上采用自然除湿,具体设定可以在超级用户模式下进行设定。
恒温恒湿机出现故障时,控制仪表上通常会出现对应的故障提示。操作人员可以对照设备的操作使用说明书中的故障描述快速排除故障,但如涉及专业维修等技术问题,还请及时供应商提供协助,以避免不必要的损失。
故障现象实例1:
在对某企业一台型号为PT2091,温湿度控制器型号为TEMI880的恒温恒湿机进行校准时,发现其实测温度偏高2.0℃,温度偏差超出其设计要求及试验要求±2℃。检查风循环系统:调节挡板、风机均正常。实测风速也达到2.5m/s,属正常范围,均匀度也符合要求。故排除风循环系统问题。进入超级用户模式,发现干球温度传感器零位修正值为-2.0℃,询问试验人员得知此前因温度传感器故障更换过,但并未重新对仪器进行校准。于是将干球温度传感器零位修正值改为0.0℃,重新进行校准,温度偏差等各项计量特性均达到要求。因此,建议恒温恒湿机维修后要重新校准,以保证计量特性。现在很多温度湿度控制仪都具有分段式修正功能,即非传统的零点修正及满量程修正,能更好地保证仪器的准确性,具体操作方法因不同型号的控制仪而不同,详细方法可以参考说明书。
故障现象实例2:
对某企业一台型号为PT的恒温恒湿机进行校准,温度设定为60.0℃,湿度设定为85.0%RH,温度显示60.0℃,湿度显示100%RH,温度指标实测均达到技术要求。故障很明显是湿球纱布缺水,导致湿球温度与干球温度一致。检查纱布下方水槽,缺水,但温湿度控制器并未提示缺水,主水箱也有充足的水。故在得到客户同意后打开恒温恒湿机侧盖,检查水泵,发现水泵与纱布水槽的连接软管因老化而爆裂,导致无法供水到纱布水槽。更换连接软管后重新校准,问题解决。凭多年校准恒温恒湿机的经验,笔者认为连接软管老化而爆裂的主要原因是:实验室环境温度过高及连接软管材质为非耐热型。
故障现象实例3:
一台恒温恒湿机温度设定为85.0℃,湿度设定为98%RH,开机半小时后达到设定温湿度,实测值也接近设定值。但湿度突然慢慢下降至80%RH左右,温度正常。根据以往经验,应该是加湿量不够。因为85.0℃、98%RH已经是工业用恒温恒湿机的极限值,温度越高,所需的加湿量就越大。在得到客户同意后打开恒温恒湿机侧盖,发现此恒温恒湿机装有两个加湿器,但其中一个加湿器并没有加湿,温湿度控制器显示湿度出力100%,用万用表测量加热管电压为零,断路后测量阻抗正常。初步判断有一端湿度控制电路故障。顺电路向上排查,其中一个固态继电器(SSR)输入端正常,但输出端故障。更换相关固态继电器(SSR)后加湿正常。
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